日前,寶通鋼鐵熱軋廠通過對倍尺剪后輥道進行改造,熱停時間減少近一半,備件維修費用也大幅下降。
螺紋鋼產(chǎn)線從3號飛剪至冷庫段輥道由變頻器和45臺電機組成。由于工作環(huán)境溫度高,變頻器反應(yīng)靈敏,這段輥道的跳電故障占熱軋設(shè)備故障時間近20%,且其故障點難以判斷,造成軋廢。
今年下半年,以公司最佳實踐者活動為契機,熱軋廠設(shè)備技術(shù)人員群策群力,從故障產(chǎn)生的原因出發(fā),一一制訂措施。針對電機工作環(huán)境溫度高的狀況,采取了風(fēng)冷加水冷的方式把輥道及電機的溫度下降了20多度;針對變頻器跳電會造成整段輥道不運行的問題,增加了一臺變頻器,相鄰的電機由不同變頻器控制,使螺紋鋼能順利到達(dá)冷床,不會產(chǎn)生熱停工。改造完畢后,螺紋鋼生產(chǎn)熱停時間大幅下降,電機備件采購修復(fù)費用下降30%,定修從原來每次更換5臺電機減少到現(xiàn)在的2臺,預(yù)計全年可節(jié)約費用34萬元。